發電廠除灰管道運行中化學清洗
發電廠除灰管道運行中化學清洗 技術概況:輸灰管道結垢,是燃煤火力發電廠中遇到的老大難問題,結垢達到一定厚度,灰漿流量將大大降低,嚴重影響正常發電。傳統的酸洗方法由于酸在管道、閥門、泵體中流過,易對金屬裸露部分腐蝕而產生孔洞。同時,酸與灰垢中的碳酸鹽反應產生二氧化碳氣體從而在管內形成氣阻,或者由于酸蝕不均勻而出現垢體坍塌造成堵管。我公司工程技術人員在吸收先進清洗經驗的前提下,充分發揮技術力
發電廠除灰管道運行中化學清洗 技術概況:輸灰管道結垢,是燃煤火力發電廠中遇到的老大難問題,結垢達到一定厚度,灰漿流量將大大降低,嚴重影響正常發電。傳統的酸洗方法由于酸在管道、閥門、泵體中流過,易對金屬裸露部分腐蝕而產生孔洞。同時,酸與灰垢中的碳酸鹽反應產生二氧化碳氣體從而在管內形成氣阻,或者由于酸蝕不均勻而出現垢體坍塌造成堵管。我公司工程技術人員在吸收先進清洗經驗的前提下,充分發揮技術力
發電廠除灰管道運行中化學清洗
技術概況:
輸灰管道結垢,是燃煤火力發電廠中遇到的老大難問題,結垢達到一定厚度,灰漿流量將大大降低,嚴重影響正常發電。
傳統的酸洗方法由于酸在管道、閥門、泵體中流過,易對金屬裸露部分腐蝕而產生孔洞。同時,酸與灰垢中的碳酸鹽反應產生二氧化碳氣體從而在管內形成氣阻,或者由于酸蝕不均勻而出現垢體坍塌造成堵管。我公司工程技術人員在吸收先進清洗經驗的前提下,充分發揮技術力量雄厚的優勢,針對以上問題,通過大量的實驗室實驗,并結合燃煤電廠灰水成份、垢質以碳酸類鹽為主的特點,篩選出一整套化學清洗工藝,并研制了專門的緩蝕、促進等清洗藥劑,經部分電廠除灰系統清洗實踐,均達到質量全優的清洗效果。
采用我公司新技術后,經使用廠方吊管或開孔檢查,除垢率均達95%以上,且無腐蝕、無污染;清洗后,系統各項運行指標恢復至規程規定水平。
二、清洗的工藝過程:
運行中化學清洗除灰管線,采用加入鹽酸、緩蝕劑、助溶劑、防漏劑。使化學清洗工作安全、經濟、徹底的完成。
1、鹽酸溶垢過程:
在灰水中加入鹽酸發生如下反應(濃度見表一)
CaCO3+2HCL=CaCL2+H2O+CO2↑
MgCO3+2HCL=MgCL2+H2O+CO2↑
每公斤鹽酸溶解1.37kg碳酸鈣或1.15kg碳酸鎂,同時產生0.6kg的二氧化碳氣體。
2、清洗劑催化作用:
在鹽酸與碳酸鈣和碳酸鎂反應過程中生成CO2氣體,如果不能采取催化作用生成可溶性的Ca(HCO3)2或Mg(HCO3)2,就會在灰管頂部形成一層CO2氣膜,使鹽酸無法與管道頂部的灰垢發生反應,因為輸灰管道較長,產生的CO2氣體不能及時排出,使得管內壓力不斷升高,從而使輸灰管道損壞,含鹽酸灰水四溢,對周圍環境產生污染。加入清洗劑后使得CO2反應生成Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2的可逆反應向著反應的右側迅速、徹底的進行。CaCO3+H2O+CO2 清洗劑Ca(HCO3)2
MgCO3+H2O+CO2清洗劑Mg(HCO3)2
每公斤鹽酸在溶解CaCO3和MgCO3過程產生0.6kg的CO2氣體,0.6kg的CO2可以溶解1.36kg的CaCO3或1.15kg的MgCO3。通過清洗劑加藥量的控制及反應時間的控制,可使灰管出口處無CO2氣體,且灰管PH值可控制在6~8之間。
3、緩蝕劑作用:
在鹽酸與灰垢反應的同時,鹽酸與輸灰系統中的鐵也發生置換反應。所以必須加入緩蝕劑,緩解這種反應。我公司使用的緩蝕劑對系統中的管道、閥門、泵等元件的腐蝕率為1g/m2·h,小于部頒發的《鍋爐清洗導則》中規定的小于3g/m2·h。由于采用了有效的緩蝕技術,所以整個清洗過程不會對輸灰系統中的各元件造成腐蝕損壞。
4、防泄漏技術:
由于輸灰管道采用柔性連接,在兩管連接處原來由于有灰垢的阻塞作用,既使有微小的泄漏點也會被灰垢阻塞,在清洗過程中,隨著灰垢的逐漸溶解,原來被灰垢阻塞的泄漏點及柔性接頭處的泄漏點極易發生泄漏,我公司采用的防泄漏技術可有效解決上述問題,無環境污染之憂。
三、清洗系統連接及各項控制參數
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1 、清洗系統如圖
將清洗劑、緩蝕劑、防漏劑一同按一定比例通過再循環系統混合后,通過加藥泵加入灰漿泵的入口處,流量的大小通過出口門、再循環門進行調節。鹽酸直接加入灰漿池中?;覉龀隹陂T主要用來控制流量反應速度。
2、各階段控制參數如下表:
不同階段控制不同的化學藥劑比例以達到最佳狀態,灰管中介質流速采用進口便攜式超聲波流量儀測試流量?;胰芙馑俣炔捎眉幽么蟮慕槊鏈y試儀,以達到監視控制灰垢溶解速度、防止灰垢大量脫落造成灰管堵塞。
各控制參數表(濃度是灰水中的質量百分比)
項目 階段 | 鹽酸濃度 | 清洗劑濃度 | 緩試劑濃度 | 防滲劑濃度 | 灰管介質流速m/s | 出口處PH值 |
第一階段 8小時 | 2.5 | 0.09 | 0.04 | - | 2.0 | 7 |
第二階段16小時 | 3.5 | 0.1 | 0.05 | - | 1.5 | 6 |
第三階段10小時 | 1.5 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.5 | 7 |
第四階段15小時 | 0.7 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.2 | 8 |
四、驗收評價標準
1、除垢率達到95%以上;對系統中的管道、閥門、泵體的腐蝕率小于3g/m2.h。
2、驗收方式:開孔查垢,測定除垢率(按甲方要求隨機開孔);
3、緩蝕效果。泵及管道、閥門、內壁光滑,無腐蝕跡象。
4、灰漿泵壓力達到正常值(灰漿池水位正常情況下,壓力、電流接近設計值)
五、灰垢計算:
1、沿灰漿管線開孔取灰垢厚度樣品;
2、繪制灰垢分布圖。
垢厚(mm)
3、垢厚計算:(例)
管徑:D=273mm,管壁厚δ=8mm
管長:L1=2×5500=11000 m,
垢厚: 10-30 mm(平均值):⊿=20m
垢量:V=π/4×[(D1-2δ)2-(D1-2δ-2⊿)2] ×L
=160.96m3
4、垢的重量:G=2.4×V=2.4×160.96=386.4噸(估算)。
垢酸比為1:0.9,故需酸347.76噸。
主要藥劑:緩蝕劑、助溶劑、防漏劑、促進劑、預膜劑等。
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